管線鋼廣泛應(yīng)用于原油、成品油、天然氣、城市管道煤氣及水煤漿等物質(zhì)的輸送,其內(nèi)部質(zhì)量直接影響工程的安全性和可靠性。為保證管線鋼產(chǎn)品質(zhì)量,管線鋼板生產(chǎn)廠也將無(wú)損探傷用于管線鋼的質(zhì)量保證。但是目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)管線鋼板探傷缺陷的研究還大都集中在冶煉和軋制工藝對(duì)合格率的影響以及造成探傷不合格的鋼種缺陷方面,對(duì)高級(jí)別管線鋼針對(duì)性研究還較少,而這一方面的研究對(duì)高級(jí)別管線鋼的產(chǎn)品質(zhì)量和合同兌現(xiàn)率又具有指導(dǎo)意義。本文通過(guò)金相、掃描及能譜等分析手段,對(duì)引起厚規(guī)格X70管線鋼探傷不合的原因進(jìn)行深入分析,并提出了解決此類問(wèn)題應(yīng)采取的工藝措施。
缺陷的表現(xiàn)形式
X70管線鋼板探傷不合主要有兩種表現(xiàn)形式,一種是在距鋼板邊部100-150mm左右、沿著鋼板軋制方向呈間斷不連續(xù)分布的缺陷,可以通過(guò)切邊解決,但容易造成鋼板寬度不合而改判;另一種是分布在鋼板寬度四分之一部位的點(diǎn)狀密集缺陷。缺陷在鋼板上呈點(diǎn)狀、長(zhǎng)條狀等多種形式,其主要類型是偏析和裂紋,這兩種缺陷有時(shí)單獨(dú)、有時(shí)同時(shí)在鋼板上出現(xiàn)。
裂紋起源處同時(shí)存在MnS條狀?yuàn)A雜物,其原因一方面是鋼水在凝固末期由于選分結(jié)晶作用,Mn、S元素在鑄坯中心富集形成MnS夾雜物,另一方面,鑄坯在加熱爐加熱時(shí)間比較短,中心部位偏析,Mn元素沒(méi)有完全進(jìn)入奧氏體組織中,在軋制過(guò)程中變形完全進(jìn)入奧氏體組織中,在軋制過(guò)程中變形內(nèi)應(yīng)力作用中心部位Mn元素偏析嚴(yán)重,導(dǎo)致與基體Fe的分離,產(chǎn)生鋼板內(nèi)部微裂紋,裂紋沿著MnS夾雜的邊沿?cái)U(kuò)展,導(dǎo)致鋼板超聲波探傷不合。通過(guò)掃描電鏡觀察可以看出,鋼中存在寬度約20μm、長(zhǎng)度100μm的MnS夾雜。
改進(jìn)措施
1提高鋼水純凈度,減少非金屬夾雜物含量。
從掃描 電鏡、能譜儀分析結(jié)果看出,鋼板裂紋處主要以大型硫化物等非金屬夾雜物為主。所以在生產(chǎn)有探傷要求的鋼板時(shí),為保證鋼水質(zhì)量,對(duì)鐵水進(jìn)行深脫硫,并加優(yōu)質(zhì)廢鋼,以減少外來(lái)夾雜物對(duì)鋼水純凈度的影響;另一方面強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)操作,提高終點(diǎn)控制水平,減少點(diǎn)吹次數(shù),降低鋼水中的氧含量,從而降低鋼中夾雜物總量,保證LF爐埋弧良好,防止碳棒電離空氣污染鋼水。在保證生產(chǎn)節(jié)奏的前提下,對(duì)鋼水進(jìn)行真空脫氣處理。提高鋼水純凈度,減少夾雜物的含量。
2關(guān)注重點(diǎn)合金元素和鋼坯加熱工藝
從煉鋼工序開(kāi)始, 在出鋼過(guò)程中時(shí)保證一次加入足量鈮鐵合金,采取煉鋼工序強(qiáng)化精煉設(shè)備的維護(hù),同時(shí)在保證鑄機(jī)連續(xù)生產(chǎn)的前提下延長(zhǎng)鋼水的軟吹時(shí)間,促進(jìn)鋼中夾雜物的上浮,避免LF爐處理后期補(bǔ)加;由于部分Nb等合金元素沒(méi)有充分固溶到基體中,沒(méi)有發(fā)揮出合金元素的作用,還造成鋼板微裂紋,應(yīng)控制鋼坯加熱溫度和時(shí)間,使鋼坯燒透,這樣既可促進(jìn)偏析元素的擴(kuò)散溶解,又不至于使鋼板組織中的奧氏體晶粒異常長(zhǎng)大。保證鋼坯加熱時(shí)爐膛溫度在1170℃,加熱時(shí)間4h以上,使析出物充分固溶。
3改善連鑄坯質(zhì)量及軋鋼工藝
鋼水及
連鑄坯質(zhì)量是產(chǎn)生探傷不合的內(nèi)在根本原因。尤其是連鑄坯內(nèi)部質(zhì)量可直接影響探傷結(jié)果,強(qiáng)化連鑄坯內(nèi)部質(zhì)量是提高探傷板合格率的有效手段。應(yīng)降低連鑄坯過(guò)熱度,采用連鑄末端動(dòng)態(tài)輕壓下技術(shù)減輕連鑄坯的中心偏析;強(qiáng)化連鑄坯下線堆垛緩冷工藝,保證鑄坯堆冷48h,促使鋼中[H]的向外擴(kuò)散。在軋鋼工序加大粗軋階段單道次壓下量,增加壓縮比,使變形充分滲透,起到焊合鑄坯中的疏松和顯微氣孔的作用,并合理控制軋制溫度,保證冷卻水配比合理,實(shí)現(xiàn)均勻冷卻,以減少鋼板內(nèi)部應(yīng)力,防止鋼板產(chǎn)生微裂紋,軋制后鋼板下線緩冷 24小時(shí)。
通過(guò)以上措施,鋼水中A、B、C、D類夾雜物均在1.0級(jí)以下,純凈度得到明顯提高;鑄坯中心偏析得到明顯改善;鑄坯中微小缺陷被充分焊合,探傷合格率提高30%。